運轉率98%!這家水泥廠為何這麼牛,看看這些資料就知道了!
兩級預熱器;
危險廢物年處置量10000噸;
入窯生料Cl-含量接近0.4%,熟料Cl-含量低於0.07%;
設計全電石渣水泥線,添加40%石灰石也可以正常煆燒;
採用MES生產控制管理系統,分解爐出口溫度穩定控制在±5°C範圍;
除去政策性停機,6個月窯運轉率98.9%,實現熟料產量35.8萬噸,這幾乎是2016年全年的產量!
你沒看錯,上面這些令人大跌眼鏡的資料,來自張家口宣化金隅水泥公司2500t/d全電石渣水泥生產線,2012年投產以來,持續虧損,今年上半年扭虧為贏。這一切,得益于在金隅冀東整合的大背景下,集團開啟了區域化管理模式,按照“扁平化、區域化、專業化”管理原則,於2016年12月組建金隅冀東水泥張家口區域公司(簡稱張家口區域公司),
宣化金隅廠區
運轉中的生產線
據喬總介紹,宣化金隅自投產以來,生產一直不穩定,由於主要原料為電石渣,發生預熱器堵塞、結球、結圈的情況如家常便飯,生產線開開停停,工人十分辛苦換來的只有持續虧損。由於生產用電石渣是從隔壁河北盛華化工(國內3家大型電石法聚氯乙烯生產企業之一)通過皮帶直接輸送到廠內,
廠區全景
連續穩定生產的背後,得益于生產全過程的智慧化控制做支撐,宣化金隅的智慧化工廠建設,包括MES生產優化控制、品質管制、遠端監控和能效管理系統等,實現了生產全過程的智慧化控制。拿MES生產優化控制系統為例,包含尾煤自控、篦速自控、分解爐出口溫度預警、一段壓力預警等子控制,宣化金隅分解爐出口溫度設定在830—840℃時,系統控制有效率高達97%!對於篦冷機一段壓力,中控操作工始終採用自動控制。這些舉措,使得窯系統得到了穩定連續安全運行,大大提高了勞動生產率。據瞭解,這一基於資料平臺的“一體化管理及製造專案”在400多個申請項目中脫穎而出,被列為2016年河北省"兩化融合及互聯網+”製造業試點專案,並獲得100余萬獎勵資金。
中控室
金隅冀東的整合為中國水泥行業供給側改革樹立了典範,張家口區域公司成立半年多以來取得的優異成績,在金隅冀東內部樹起了標杆,這和區域公司領導班子高效管理是分不開的,和金隅員工對公司的高度信任是分不開的,在以“掌控市場,提升價格;降控成本,提升效率;統一基礎管理,統一區域採購,統一產品品質,統一幹部考核,確保區域完成利潤指標;確保區域可持續發展”的經營指導思想引領下,宣化金隅水泥公司已實現半年時間完成全年利潤總額要求。下一步,宣化金隅將繼續發揚金隅幹事文化,堅定信心,凝神聚力,為金隅冀東完成全年盈利目標添上一抹亮麗的色彩。
水泥成品中的氯離子水泥含量就降低到0.05%左右,低於水泥品質標準GB175-2007中對氯離子含量要求廠區全景
連續穩定生產的背後,得益于生產全過程的智慧化控制做支撐,宣化金隅的智慧化工廠建設,包括MES生產優化控制、品質管制、遠端監控和能效管理系統等,實現了生產全過程的智慧化控制。拿MES生產優化控制系統為例,包含尾煤自控、篦速自控、分解爐出口溫度預警、一段壓力預警等子控制,宣化金隅分解爐出口溫度設定在830—840℃時,系統控制有效率高達97%!對於篦冷機一段壓力,中控操作工始終採用自動控制。這些舉措,使得窯系統得到了穩定連續安全運行,大大提高了勞動生產率。據瞭解,這一基於資料平臺的“一體化管理及製造專案”在400多個申請項目中脫穎而出,被列為2016年河北省"兩化融合及互聯網+”製造業試點專案,並獲得100余萬獎勵資金。
中控室
金隅冀東的整合為中國水泥行業供給側改革樹立了典範,張家口區域公司成立半年多以來取得的優異成績,在金隅冀東內部樹起了標杆,這和區域公司領導班子高效管理是分不開的,和金隅員工對公司的高度信任是分不開的,在以“掌控市場,提升價格;降控成本,提升效率;統一基礎管理,統一區域採購,統一產品品質,統一幹部考核,確保區域完成利潤指標;確保區域可持續發展”的經營指導思想引領下,宣化金隅水泥公司已實現半年時間完成全年利潤總額要求。下一步,宣化金隅將繼續發揚金隅幹事文化,堅定信心,凝神聚力,為金隅冀東完成全年盈利目標添上一抹亮麗的色彩。