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汽輪機遮斷電磁閥線上試驗

為了保證電廠機組運行及停機的可靠性,電廠一般都要進行遮斷電磁閥的線上試驗,從而驗證電磁閥動作的可靠性,但在一些電廠曾經發生過在試驗過程中跳機的情況,

對此事仔細的琢磨分析,我對此有一點不成熟的看法,說出來供大家討論。

油路見下圖(摘自網上):

下圖為某廠遮斷電磁閥試驗畫面:

停機遮斷電磁閥採用串並聯結構,如圖中,7YV/9YV並聯,6YV/8YV並聯,以上兩組再成組串聯,正常運行時四個AST(遮斷電磁閥)全部帶電,油路截斷,停機時,四個電磁閥全部失電泄油停機,採用這種串並聯結構,大大提高了機組運行和停機執行的可靠性,停機時,7YV/9YV只要有一個動作,6YV/8YV只要有一個動作,就可以安全停機,這四個電磁閥的運行直接決定著機組的安全運行,所以很多廠都採用一月進行一次線上試驗,

單個電磁閥失電,驗證電磁閥動作的可靠性。

如圖中所示,兩個節流孔中間有個壓力測點,試驗時就是用這個點的壓力變化驗證動作情況,定值分別是5PS≥9.6MPa, 4PS≤4.8MPa,正常運行時兩個節流孔之間的壓力為7.5MPa左右,7YV或9YV導通時,壓力升至系統壓力14MPa,6YV或8YV導通時,此點壓力降為低於4.8MPa,根據壓力的變化判斷電磁閥的動作情況。

以上是很多電廠目前的現狀,因為這個試驗不當,造成停機事故是否有點得不償失了?我的看法是,

這個點處的壓力,一直線上監視著,隨時出現問題,隨時就可以報警,哪個電磁閥有問題了,失電泄油了,直接就可以發現,不需進行電磁閥試驗,或者是否可以減少電磁閥試驗的頻次,從而更有利於機組的安全穩定運行?這是自己的一點淺見,供大家討論分析 ,不當或者不嚴謹的地方,歡迎大家批評指正。