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我與麻花鑽的故事

有一外協活, 外徑40孔徑28長70, 是鋼爐的熱風嘴用料。 材料30CrMnSi直徑41的棒料。 是下毛坯料, 後序人家自己幹, 精度要求IT13級。 對方也是國營大廠, 數量一萬來件, 一個月內完成。

這麼簡單的活竟也外協, 不可思議。 車間領導見人家一開口加工費就給了個高價位, 又是老鄰居, 自己的六軸自動車又閑著, 就把合同簽了。

按說用六軸車幹這活, 那就是撿錢一樣。 兩分鐘一件, 一台機床兩班倒, 20來天松松的就可玩成。 沒想到一開始就不順, 原想不用再買刀具, 原來幹軍品剩下的幾十把麻花鑽足夠用, 沒想到不到一個星期, 幾十把麻花鑽全部燒光,

也只幹了不到三百件, 賠錢是肯定的了, 更要命的是, 人家天天還有一輛小汽車等在車間門口催貨。

到現在車間領導終於明白重金之下沒有好幹的活, 這批材料有什麼問題, 不是軍品, 沒人管。 要不然這“麼好幹的活”人家也不會發出外協。

一看不行, 點名要我攻關, 幹活的師傅是一塊幹了二十多年的老工友了, 這活要是別人幹成了, 那場面是會很尷尬的。 但真要是幹不出來, 車間按合同賠錢, 那是公家的, 咱不心痛。 這要是傳出去, 萬人大廠的技加工人就是這水準, 丟人現眼先不說, 就是下崗了出外打工都要比人矮三分。

活是一定得幹出來, 但得想個兩全其美的辦法。 先解決人的關係問題, 我說那麻花鑽是廠工具分廠製造的,

品質不過關, 得用外購的, 給我買兩把OBS的。 這樣就把前幾天沒幹出活來的原因歸到工具品質上了。

前幾天幹活時我也認真觀察過, 鑽頭尖一挨到材料, 切屑就變成紅色, 鑽頭尖部已被燒傷, 但在高壓冷卻油的沖刷下, 煙霧被沖淡了。 鑽頭在繼續切削時, 燒傷部位慢慢擴大, 由於鑽頭頭部已進入材料, 只到全部燒毀而冒大煙時, 才急忙退鑽, 鑽頭已被燒壞近50mm而報廢了。

麻花鑽的中間頂角是一橫刃, 此處對的是被加工材料的中心, 切削速度為零, 也是切削阻力最大的地方, 一般在修磨鑽頭的時候, 人們往往不太注意對這裡的修磨。 只有在用人力進鑽時感到吃力了, 才修磨一下。 而自動車是全自動進刀的,

又是28mm的大鑽頭, 完全可以硬擠進去。 從理論上講, 麻花鑽的橫刃, 小於1mm也不需再修磨。 所以在這個不引人注意的小問題上卡了殼。

我把橫刃磨到1mm試時, 一接觸的材料, 鑽頭尖就打了。 後來用一把硬質合金扁鑽, 先打中心孔, 解決了打尖的問題。 鑽頭不燒了, 接著又出現了一個怪問題, 幹了沒幾件活, 鑽頭突然高頻率顫叫, 而且還孔小。 28mm的鑽頭竟幹不出28mm的孔, 到現在也沒把這個問題想通。 但解決的辦法卻想出來了, 鑽頭角度磨大到130°, 主要的思路是, 縮短切削刃的長度, 降低主切削力, 問題也就解決了。

由於零件形狀簡單, 利用六軸自動車, 六工位縱橫刀架的特點, 一次送出兩件活的料, 到3工位時加工好一件活切掉, 6工位時加工好另一件活切掉,

平均一分鐘一件, 幹完活時, 兩把鑽頭才用了不到一半。

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