有一外協活, 外徑40孔徑28長70, 是鋼爐的熱風嘴用料。 材料30CrMnSi直徑41的棒料。 是下毛坯料, 後序人家自己幹, 精度要求IT13級。 對方也是國營大廠, 數量一萬來件, 一個月內完成。
這麼簡單的活竟也外協, 不可思議。 車間領導見人家一開口加工費就給了個高價位, 又是老鄰居, 自己的六軸自動車又閑著, 就把合同簽了。
按說用六軸車幹這活, 那就是撿錢一樣。 兩分鐘一件, 一台機床兩班倒, 20來天松松的就可玩成。 沒想到一開始就不順, 原想不用再買刀具, 原來幹軍品剩下的幾十把麻花鑽足夠用, 沒想到不到一個星期, 幾十把麻花鑽全部燒光,
到現在車間領導終於明白重金之下沒有好幹的活, 這批材料有什麼問題, 不是軍品, 沒人管。 要不然這“麼好幹的活”人家也不會發出外協。
一看不行, 點名要我攻關, 幹活的師傅是一塊幹了二十多年的老工友了, 這活要是別人幹成了, 那場面是會很尷尬的。 但真要是幹不出來, 車間按合同賠錢, 那是公家的, 咱不心痛。 這要是傳出去, 萬人大廠的技加工人就是這水準, 丟人現眼先不說, 就是下崗了出外打工都要比人矮三分。
活是一定得幹出來, 但得想個兩全其美的辦法。 先解決人的關係問題, 我說那麻花鑽是廠工具分廠製造的,
前幾天幹活時我也認真觀察過, 鑽頭尖一挨到材料, 切屑就變成紅色, 鑽頭尖部已被燒傷, 但在高壓冷卻油的沖刷下, 煙霧被沖淡了。 鑽頭在繼續切削時, 燒傷部位慢慢擴大, 由於鑽頭頭部已進入材料, 只到全部燒毀而冒大煙時, 才急忙退鑽, 鑽頭已被燒壞近50mm而報廢了。
麻花鑽的中間頂角是一橫刃, 此處對的是被加工材料的中心, 切削速度為零, 也是切削阻力最大的地方, 一般在修磨鑽頭的時候, 人們往往不太注意對這裡的修磨。 只有在用人力進鑽時感到吃力了, 才修磨一下。 而自動車是全自動進刀的,
我把橫刃磨到1mm試時, 一接觸的材料, 鑽頭尖就打了。 後來用一把硬質合金扁鑽, 先打中心孔, 解決了打尖的問題。 鑽頭不燒了, 接著又出現了一個怪問題, 幹了沒幾件活, 鑽頭突然高頻率顫叫, 而且還孔小。 28mm的鑽頭竟幹不出28mm的孔, 到現在也沒把這個問題想通。 但解決的辦法卻想出來了, 鑽頭角度磨大到130°, 主要的思路是, 縮短切削刃的長度, 降低主切削力, 問題也就解決了。
由於零件形狀簡單, 利用六軸自動車, 六工位縱橫刀架的特點, 一次送出兩件活的料, 到3工位時加工好一件活切掉, 6工位時加工好另一件活切掉,
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