一、瓦斯回收裝置在2015年冬季壓力控制儀錶發生凍凝, 流程見下圖
流程說明:氣體物料進入塔C1後, 頂部到罐D2脫水, 氣體物料從頂部分兩路, 一路出裝置, 一路迴圈。 夜間1:20, 塔頂壓力錶PIC指示逐漸降低, 使塔頂迴圈路控制閥自動關閉, 由於出裝置路FIC流量自動控制恒定值, 所以C1塔壓升高。 班中未判斷出PIC表異常, 調節不及時, 造成入C1介質憋量。
經驗分享:
1、直接原因:
壓力檢測表PIC發生凍凝異常, 測量數值持續降低。
2、間接原因:
PIC發生凍凝後, 控制閥關閉過程中, 塔C1和罐D1壓力變化應相同, 班中未辨識到PIC凍凝的異常現象。
3、管理原因:
對於易造成上下游憋量的控制模式不正確。
對儀錶類防凍防凝學習應加強。
二、主操監盤對凍凝的防範
1、正常生產時, 塔罐壓力和控制閥閥位要熟悉。
2、在發現報警時, 多查看歷史趨勢, 可從其變化情況發現問題。
3、一個參數發生變化時, 查看其他相近的壓力、流量等參數有無變化, 可判斷是否該儀錶存在問題。
4、可及時安排外操進行現場伴熱檢查, 控制閥閥位對照。
三、壓力儀錶凍凝的處理方法
1、蒸汽化開後, 重新打隔離液。
2、增加臨時伴熱(蒸汽膠管纏繞、臨時伴熱線、電伴熱等), 時機成熟時改為正式伴熱線。
3、儀錶內積液, 處理積液來源, 並針對性防範。
4、控制閥定期開關活動, 防止積液凍凝。
5、儘量維持管線內介質流動, 防止低點凍凝。
來自群組:海川化工論壇加氫裂化討論群組