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錦州石化將技改和優化管理相結合 啟動苯乙烯裝置創效潛能

本報訊4月16日下午, 錦州石化公司苯乙烯車間生產五班班組會上, 崗位員工對降低加熱爐氧含量和煙氣外排溫度, 減少瓦斯用量、提高爐效率展開熱烈討論。 這是該車間開展全員挖掘創效潛力活動的一個縮影。

苯乙烯裝置投入運行10年來, 在實現長週期平穩運行的基礎上, 結合實際開展技術改造和優化管理, 將先進技術與生產實際相結合, 進一步提升創效能力。 水洗塔一直採用新鮮水洗去幹氣中的脫硫劑胺液, 新鮮水年耗量4.4萬噸。 由於水中鈣離子含量較高, 易形成鐵銹鈣鹽等雜質, 在填料間隙聚集時造成填料堵塞,

每年都要停工對水洗塔進行清洗, 既影響裝置平穩生產, 又增加檢修費用。

車間專項研究, 擬定改造方案, 將水洗塔補充用水由新鮮水改為裝置自產工藝水, 使新鮮水每天消耗量由100噸降至9噸, 全年實現節約用水3萬餘噸。 實踐證明, 工藝水硬度低, 有效解決了水洗塔堵塞問題, 為裝置長週期平穩運行提供了可靠保障。

除了改造水, 焦油泵頻繁檢修, 也是制約生產的一大瓶頸。 車間經過技術改進後, 焦油中苯乙烯濃度降至10%以下, 提高了苯乙烯產品收率, 機泵因物料粘度大發生洩漏檢修的次數也明顯減少。

此外, 根據季節、晝夜、天氣溫差變化, 技術人員適時調節引風機、鼓風機電機變頻, 既保證加熱爐正常燃燒,

又達到最佳節能效果。

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