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綜合安全裝置改進方案

300MW/600MW機組, 綜合安全裝置以及潤滑油泵危急油泵2號試驗台, 是採用同一取樣點, 在進行線上試驗時, 會因試驗塊一側的節流孔堵塞, 而導致跳機的風險。

針對這一情況, 可對綜合安全裝置以及潤滑油泵危急油泵2號試驗台進行改造, 修改試驗塊, 採用雙取樣點。 這樣既保證機組的安全運行, 同時做線上試驗時, 可以減小因線上試驗引起的跳機的風險。 改進後的試驗塊, 左右兩個進油口分別單獨與母管相連接。 母管壓力穩定、流量大的特點, 使得線上實驗時, 左右兩個通道能夠保持相互獨立而不會相互影響。

提高了線上試驗的可靠性, 也保證機組運行的可靠性。

這樣的改動適用於EH油壓試驗塊、潤滑油壓力試驗塊, 也適用於真空實驗塊。 以EH油壓試驗塊為例說明, 真空與潤滑油試驗塊原理一樣, EH油壓試驗塊原設計為一路高壓油母管油接到試驗塊, 兩路試驗通道共用一個進油管和回油管, 當試驗電磁閥或手動閥門動作, 壓力變送器動作, 信號送至ETS, 由ETS動作對應的AST電磁閥, 具體見圖。

現有方案:

加工實現分散式通道的試驗塊。 見下圖:

針對BOP&EOP試驗塊,原設計試驗塊的進油來自LBO試驗塊,而不是獨立取油自前軸承箱潤滑油母管,存在一定的不可靠性,

該試驗塊的優化同上述遮斷試驗塊, 進油直接取自潤滑油母管。

1 方案實施

在汽輪機前軸承座左側設置有綜合安全裝置, 包含四個試驗組合塊, 由上到下分別為軸承油泵備用油泵試驗裝置、EH系統壓力試驗裝置、軸承油試驗裝置以及冷凝器真空試驗裝置。 原試驗塊設計均為單通道進油, 在塊內分成兩路, 經節流孔後再分為手動及遙控試驗通道至回油。 此設計易導致其中一個通道試驗泄放油壓時, 另一個通道壓力受干擾降低, 不利於機組安全試驗。 改進後試驗塊設計成獨立的雙進油通道。 避免試驗時相互干擾, 保證機組安全穩定運行。

2 詳細方案

軸承油泵備用油泵試驗裝置:該試驗塊保留使用。

原進油口從軸承油試驗塊接入, 現改為從前軸承箱軸承油母管單獨取樣進油。 從軸承油管上部鑽孔, 焊一接頭, 接取樣管通過軸承座壁的預留穿線孔穿出, 接油泵試驗塊進口。 回油管仍接入軸承油試驗塊底部回油。

EH系統壓力試驗裝置:EH油試驗塊改成雙進油口, 安裝位置不變, 就近取一路高壓油。

冷凝器真空試驗裝置

真空試驗塊改成雙取樣口, 安裝位置不變, 新增一路取樣口接入試驗塊。

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