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交換機接線錯誤導致機組跳閘事件分析

1事件經過

2017年某月21日, 某電廠1號350MW超臨界供熱機組負荷183MW, CCS方式運行, A、B、D磨煤機運行, 總煤量46.4t/h, 給水流量576t/h, 主汽壓力15MPa, 主蒸汽溫度573℃, 汽泵轉速4869r/min, 遙控控制方式運行。 16:46, 1號機組所有操作員站上DCS畫面異常, 所有測點無數值顯示, 所有設備無法操作且狀態信號全無;16:50:00運行人員通知機組停運, 熱控人員到工程師站檢查問題, 發現控制器總覽表中控制器設備狀態全部顯示異常, 均顯示“DB”和“PTR”報警。 ETS畫面首出顯示為“鍋爐故障停機”;同時發現操作畫面調取緩慢, 且操作畫面資料全部顯示灰色, 設備無狀態信號。 查看鍋爐側MFT首出為引風機全停,

但是跳閘信號間歇性消失, 判斷為DCS網路資料異常;查看SOE記錄, 顯示在16:46:01時1號機組6KV爐後A段開關分閘, 16:49:14引風機A、B依次調閘, 導致MFT跳閘繼電器動作。 同時發現線上控制邏輯讀取異常, 在event log內有報錯。

2原因分析

判斷控制器異常, 安排人員到電子間檢查, 檢查了1號機組網路櫃、交換機及電源切換裝置, 其狀態燈均正常。 後來發現, 16:40:00左右正在進行2號機組DCS資料庫清理優化後的系統恢復工作, 而1號機組DCS異常時正在進行#2機組DCS網路交換機重啟工作, 2號機組B路根交換機(位於2號汽機電子間)剛剛啟動完成, 故初步判斷和此項操作可能有很大的關聯。 為儘快恢復1號機組DCS操作功能, 對公用網絡櫃(位於1號汽機電子間)進行1號機組的DCS交換機重啟,

重啟後所有控制器顯示正常, 控制器邏輯運算正常。 重新啟機後, 機組各設備運行正常。

為進一步確認事故原因, 17:10:00再次重啟2號機組B路根交換機, 發現之前1號機組跳閘時的故障現象複現, 由此確定2號機組B路根交換機的重啟是導致1號機組DCS系統網路資料異常的直接原因。 經諮詢艾默生廠家, 對兩台機組的網路連接進一步檢查, 發現在#1機組汽機電子間公用網絡櫃內, 2號機組B路根交換機接至2號機組B路擴展交換機的網線錯誤接到了1號機組B路根交換機上。 經DCS廠家分析確認主要原因為:當2號機組B路根交換機重新啟動後, 因2號機組網路資料包同時錯誤接至2號機組DCS網路, 導致1號機組DCS的SID資料與2號機組已上電的控制器SID資料衝突,

網路堵塞, 從而系統通訊混亂, 操作畫面資料顯示異常, 邏輯運算紊亂, 導致機組異常停運。

21:40:00對交換機網路埠重新檢查確認, 將2號機組備用擴展交換機的網線正確連接後, 再次對兩台機組的交換機分別進行了重啟試驗, 操作畫面、資料均正常, 均未再出現DCS崩潰的情況。

1號機組與2號機組根交換機存在錯誤連接, 單元機組根交換機重啟後, 導致兩台機組DCS網路資料包衝突, 造成DCS系統崩潰、邏輯紊亂導致1號機組兩台引風機跳閘進而機組MFT動作。

3暴露的問題

1)對DCS系統認識不深, 隱患排查深度不夠, 兩台機組之間 DCS網路連接錯誤未能及時發現。

2)DCS網路重要性認識不足。

投產前兩台機組DCS的網路物理配置安裝和調試水準不夠,

留下重大安全隱患。 因涉及到兩台機組之間的網路通訊, 在機組投產後兩台機組的根交換機一直不具備條件檢查和試驗。 機組檢修期間安排了根交換機常規檢查和網路切換試驗, 未安排停電檢測, 未能發現兩台機組共有的安全隱患。 反映出機組計畫檢修期間相關試驗項目有漏項, 沒有做到全面覆蓋。

4防範措施

1)加強電廠熱工人員DCS系統學習及培訓, 提高DCS維護水準;

2)加強專業技術管理, 結合此次非停教訓, 排查類似設備隱患;

3)全面核查DCS網路接線正確性及完整性;

4)擇機進行1號機組資料伺服器資料庫清理優化工作;

5)按照規程要求, 定期全面開展DCS功能測試。

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