您的位置:首頁>正文

發電廠3號爐水冷壁高溫腐蝕的解決秘笈

1.設備概況

該電廠3號鍋爐為武漢股份有限公司生產的WGZ1165/17.5-2型亞臨界壓力、自然迴圈、汽包鍋爐。 燃燒器四角佈置、切向燃燒, 每台燃燒器配有22個噴口, 其中一次風噴口5層(最下層為微油點火燃燒器), 17層二次風噴口, SOFA燃燒器每角分為兩組, 每組設置3層二次風噴口。 除佈置了周界風外, 每角還佈置了8層CFS噴口 。

鍋爐採用中速磨煤機正壓直吹式制粉系統, 配5套北京電力設備總廠生產的ZGM95G-Ⅱ型中速磨煤機,制粉系統設計為四台運行一台備用, 燃用設計煤種時, 實際燃料消耗141.09t/h。

2.投產以來水冷壁高溫腐蝕換管情況

該電廠3號爐於2015年06月移交生產,

2016年06月、09月兩次停爐水冷壁共換管221根(最低壁厚3.5 mm,換管壁厚6.0mm);2017年11月3號爐停爐水冷壁共換管135根(最低壁厚4.7 mm,換管壁厚5.8mm)。 上次高溫腐蝕區域更換直管管壁減薄速率均小於0.5mm/a。

從資料可看出, 3號爐水冷壁換管數量由2016年221根減少至2017年135根同比減少了86根, 減少了38.9%。 如果考慮本次換管壁厚為5.8mm, 上次換管壁厚為6.0mm以及本次有78根水冷壁管為未更換原始管的話, 則本次換管數量將大大減少, 說明分廠在前期煤質、燃燒調整及制粉系統精細化調整方面管控較好。

3. 高溫腐蝕原因分析

3.1原煤硫份較高 

從圖1、圖2可知, 2015年06月~2016年06月煤中硫份平均值2.36%, 2016年10月~2017年10月煤中硫份平均值1.69%, 硫份呈下降趨勢, 說明分廠燃煤硫份管控有成效, 但燃煤硫份仍超過設計值0.98%,

約72%。

圖1 2015.06~2016.06原煤硫份統計

圖2 2016.10~2017.10原煤硫份統計

眾所周知, 煤種含硫量較高是發生鍋爐水冷壁高溫腐蝕的重要因素,上鍋設計處高工張翔認為,水冷壁外壁高溫腐蝕主要判斷依據是:

a.燃料硫份Sar≥1%;

b.煤粉氣流沖刷水冷壁管;

c.水冷壁管壁溫度>350℃;

d.水冷壁附近O2≤2%;

從我公司現場測量來看, 水冷壁壁面氣氛均處於強還原性氣氛中, CO含量均>0.5%(儀錶滿量程), 需要指出的是CO並不直接參與水冷壁高溫腐蝕, 而僅是還原性氣氛的指示劑。 300MW等級亞臨界鍋爐蒸汽飽和溫度可達到350℃, 水冷壁管壁外部溫度至少在400℃以上;從上述依據來看, 該電廠3號爐水冷壁完全具備發生高溫腐蝕的條件。

從多個現場實際來看, 在保證鍋爐正常燃燒狀況下, 維持水冷壁壁面附近一定氧氣,

達到破壞還原性氣氛, 就可有效減緩甚至避免水冷壁發生高溫腐蝕。

3.2燃燒器CFS風門開度不合理

機組投產後, 燃燒器CFS風門開度和主二次風風門開度, 機組投產後一直維持同步開度在30~45%之間, 一次風速維持在30 m/s左右, 這種配風方式容易導致火焰偏斜, 因為四角燃燒器均設計有8個CFS噴口, 該噴口設計角度為沿水冷壁方向與主氣流正切22º, 設計意圖為風包粉保護水冷壁;但從實際來看, 當該風門開度較大時, 容易造成煤粉氣流貼壁, 這點從冷態空氣動力工況測量可以得到驗證。 也就是說鍋爐熱態運行時, CFS開度較大起不到應有設計意圖, 反而可能會導致煤粉氣流刷牆, 引起爐膛水冷壁結渣及高溫腐蝕。

上述觀點, 從2016年停爐檢查發現爐膛四壁掛焦嚴重, 尤其是爐右牆掛焦較多, 且右牆水冷壁換管207根, 即可得到證實。

鑒於3號爐高溫腐蝕嚴重情況, 科室會同運管科進行了分析, 改變輔助風和CFS風門均等開度為CFS風門不大於25%, 輔助風根據負荷為30~45%開度的調整思路, 以改善煤粉氣流貼壁現象;並專門下發了№:TSYC 2016002派遣單, 要求分廠重點進行制粉系統精細化調整, 同樣是為了起到改善一次風煤粉氣流和二次風良好混合、燃燒充分, 改善火焰偏斜現象。

該電廠3號爐燃燒調整後, 於2017年11月停爐檢查發現爐膛結焦情況得到了明顯減輕, 同時換管數量大大減少也定量驗證了前期調整思路的正確性。

3.3燃燒區域局部缺氧燃燒

受各粉管阻力不一和煤粉分配器分離特性影響,

即使風量調平也存在粉量不平情況。 一般來說, 採用良好性能動態分離器的煤粉管道粉量偏差可在10%左右, 但採用靜態分離器的煤粉管道粉量偏差, 最高甚至高達30%以上;而二次風量一般保持同層一致, 這樣在總風量不變情況下, 部分燃燒器出現缺氧燃燒, 另一部分燃燒器出現富氧燃燒, 這樣以來部分水冷壁區域會處於還原性氣氛中, 在導致結渣的同時也往往伴隨著高溫腐蝕的出現。 2016年06、09月份停爐檢查發現右牆水冷壁結渣較多、換管數量較多, 也說明粉量偏差大, 存在火焰偏斜沖刷水冷壁現象。

從2016年06月冷態空氣動力場和2016年08月制粉熱態測量資料來看, 3號爐部分磨煤機出口一次風管冷態、熱態均存在風速不平現象, 且一般前牆風速高於後牆。當前牆兩角風速高於後牆,往往會導致火焰中心偏向右牆,從而引起水冷壁管高溫腐蝕,在2016年07月底08月初利用西安熱工院在2號爐做熱力試驗機會,借用該院設備進行了制粉熱態測量並進行四角粉管熱態調整,儘管有個別粉管縮孔卡澀,但從2017年11月停爐檢查結果來看,該調整對減緩水冷壁高溫腐蝕也取得了積極效果。

3.4燃燼風量設計較大

該電廠3號爐設計有6層燃燼風,燃燼風率遠遠超出鍋爐低氮燃燒實際需要。BMCR工況燃燼風率該電廠3號爐設計值40%,而同類型機組另一A電廠東鍋燃燼風率設計值28%,B電廠華西能源鍋爐燃燼風率設計值24%,可見該電廠鍋爐燃燼風率設計值明顯偏大,主燃燒區過量空氣係數僅為0.65,很容易導致主燃燒區缺風、燃燼風富氧燃燒,直接後果就是加劇了主燃燒區水冷壁還原性氣氛;眾所周知,該工況恰恰為水冷壁高溫腐蝕創造了良好的內部條件,很容易導致水冷壁區域發生大面積高溫腐蝕。針對燃燼風設計偏大狀況,解決的總體思路為在保證NOx達標排放情況下,儘量少開上三層SOFA風,適當提高輔助風剛性,維持良好的爐膛火焰切圓,減少火焰貼壁概率。

4.減輕高溫腐蝕的措施

4.1繼續執行“制粉系統精細化調整派遣單”要求內容,做到勤、細調整,並繼續加強原煤硫份管控。

4.2 保持合理的輔助風和CFS風配比,CFS風門開度建議不超過30%。

4.3維持一次風速在30m/s以下,適當開大周界風,減輕水冷壁面還原性氣氛。

4.4定期校驗DCS一次風速值,偏差較大時進行制粉熱態調整,儘量保證四角風粉平衡。

4.5機組正常運行中二次風箱/爐膛壓差不允許低於0.2KPa,以保證燃燒器良好的空氣動力工況。

4.6鍋爐運行中高負荷氧量維持應不低於3.0%,適當提高主燃燒區氧量,控制燃燼風率小於設計值。

4.7提高水冷壁管噴塗品質,同時修補發生腐蝕的耐磨塗層。

4.8鑒於現場經常出現一次風縮孔卡澀現象,建議每次大修均對縮孔進行治理,確保靈活好用。

5.結論

SOFA、輔助風和CFS風門開度不合理、燃燒配風不佳以及煤質硫份較高是導致水冷壁高溫腐蝕的主要原因,水冷壁噴塗品質差也是導致高溫腐蝕的一個重要原因。

且一般前牆風速高於後牆。當前牆兩角風速高於後牆,往往會導致火焰中心偏向右牆,從而引起水冷壁管高溫腐蝕,在2016年07月底08月初利用西安熱工院在2號爐做熱力試驗機會,借用該院設備進行了制粉熱態測量並進行四角粉管熱態調整,儘管有個別粉管縮孔卡澀,但從2017年11月停爐檢查結果來看,該調整對減緩水冷壁高溫腐蝕也取得了積極效果。

3.4燃燼風量設計較大

該電廠3號爐設計有6層燃燼風,燃燼風率遠遠超出鍋爐低氮燃燒實際需要。BMCR工況燃燼風率該電廠3號爐設計值40%,而同類型機組另一A電廠東鍋燃燼風率設計值28%,B電廠華西能源鍋爐燃燼風率設計值24%,可見該電廠鍋爐燃燼風率設計值明顯偏大,主燃燒區過量空氣係數僅為0.65,很容易導致主燃燒區缺風、燃燼風富氧燃燒,直接後果就是加劇了主燃燒區水冷壁還原性氣氛;眾所周知,該工況恰恰為水冷壁高溫腐蝕創造了良好的內部條件,很容易導致水冷壁區域發生大面積高溫腐蝕。針對燃燼風設計偏大狀況,解決的總體思路為在保證NOx達標排放情況下,儘量少開上三層SOFA風,適當提高輔助風剛性,維持良好的爐膛火焰切圓,減少火焰貼壁概率。

4.減輕高溫腐蝕的措施

4.1繼續執行“制粉系統精細化調整派遣單”要求內容,做到勤、細調整,並繼續加強原煤硫份管控。

4.2 保持合理的輔助風和CFS風配比,CFS風門開度建議不超過30%。

4.3維持一次風速在30m/s以下,適當開大周界風,減輕水冷壁面還原性氣氛。

4.4定期校驗DCS一次風速值,偏差較大時進行制粉熱態調整,儘量保證四角風粉平衡。

4.5機組正常運行中二次風箱/爐膛壓差不允許低於0.2KPa,以保證燃燒器良好的空氣動力工況。

4.6鍋爐運行中高負荷氧量維持應不低於3.0%,適當提高主燃燒區氧量,控制燃燼風率小於設計值。

4.7提高水冷壁管噴塗品質,同時修補發生腐蝕的耐磨塗層。

4.8鑒於現場經常出現一次風縮孔卡澀現象,建議每次大修均對縮孔進行治理,確保靈活好用。

5.結論

SOFA、輔助風和CFS風門開度不合理、燃燒配風不佳以及煤質硫份較高是導致水冷壁高溫腐蝕的主要原因,水冷壁噴塗品質差也是導致高溫腐蝕的一個重要原因。

同類文章
Next Article
喜欢就按个赞吧!!!
点击关闭提示