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汽輪機遮斷電磁閥線上試驗

為了保證電廠機組運行及停機的可靠性, 電廠一般都要進行遮斷電磁閥的線上試驗, 從而驗證電磁閥動作的可靠性, 但在一些電廠曾經發生過在試驗過程中跳機的情況, 對此事仔細的琢磨分析, 我對此有一點不成熟的看法, 說出來供大家討論。

油路見下圖(摘自網上):

下圖為某廠遮斷電磁閥試驗畫面:

停機遮斷電磁閥採用串並聯結構, 如圖中, 7YV/9YV並聯, 6YV/8YV並聯, 以上兩組再成組串聯,

正常運行時四個AST(遮斷電磁閥)全部帶電, 油路截斷, 停機時, 四個電磁閥全部失電泄油停機, 採用這種串並聯結構, 大大提高了機組運行和停機執行的可靠性, 停機時, 7YV/9YV只要有一個動作, 6YV/8YV只要有一個動作, 就可以安全停機, 這四個電磁閥的運行直接決定著機組的安全運行, 所以很多廠都採用一月進行一次線上試驗, 單個電磁閥失電, 驗證電磁閥動作的可靠性。

如圖中所示, 兩個節流孔中間有個壓力測點, 試驗時就是用這個點的壓力變化驗證動作情況, 定值分別是5PS≥9.6MPa, 4PS≤4.8MPa, 正常運行時兩個節流孔之間的壓力為7.5MPa左右, 7YV或9YV導通時, 壓力升至系統壓力14MPa, 6YV或8YV導通時, 此點壓力降為低於4.8MPa, 根據壓力的變化判斷電磁閥的動作情況。

以上是很多電廠目前的現狀,

因為這個試驗不當, 造成停機事故是否有點得不償失了?我的看法是, 這個點處的壓力, 一直線上監視著, 隨時出現問題, 隨時就可以報警, 哪個電磁閥有問題了, 失電泄油了, 直接就可以發現, 不需進行電磁閥試驗, 或者是否可以減少電磁閥試驗的頻次, 從而更有利於機組的安全穩定運行?這是自己的一點淺見, 供大家討論分析 , 不當或者不嚴謹的地方, 歡迎大家批評指正。

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