3月16日淩晨,
成都至龍潭寺的線路上有無數個光點在不停地移動,
這是成都工務段的換軌施工隊。
他們利用180分鐘的“大天窗”成段換軌。
當“天窗”命令下達, 施工人員立即忙碌起來, 機器的轟鳴聲、口號聲不絕於耳, 施工現場一片熱火朝天的景象。 他們職責明確、配合默契, 有條不紊地進行各項作業。
據瞭解, 他們當晚要換掉900米的“疲勞”軌, 不僅如此, 還要在換軌的同時進行鋼軌應力放散, 使鋼軌達到標準鎖定軌溫, 最後進行鋼軌鋁熱焊接。
該段主管大修副段長印應全說, 這原本是3項施工作業, 為了節約成本、提高效率,
為打好這場“三合一”施工戰, 該段提前召開施工研討會, 從施工組織、人員安排、機械設備、施工安全等方面充分預想施工過程中可能出現的安全風險。 針對存在的問題, 優化施工方案, 確保安全技術措施全面覆蓋、各環節銜接緊密。 針對這次換軌任務重、專案雜、人員多、戰線長、安全壓力大等實際, 該段加強安全風險預警, 強化施工組織, 包保領導、車間幹部全場盯控, 確保各環節穩步推進。
“這次施工作業有200多人參加, 為保證施工安全和施工效率, 我們將施工人員分成9個小組, 每個小組安排3名帶工人員, 負責安全和品質監督。 ‘天窗’命令下達, 各小組同時進行作業。 把900米的施工區段分成9段,
施工現場, 有一支由20來人組成的撬軌組, 專門負責新舊鋼軌的更換, 他們動作嫺熟、敏捷, 跟著節奏一路翻撬鋼軌。 當新鋼軌被撬入卡槽時, 專門負責安裝聯結零件的人員迅速擺好所需零件, 然後緊固螺栓。 新鋼軌換好後, 負責鋼軌應力放散的人員就開始進行放散作業。 放散完成後, 焊接工緊接著進行鋼軌鋁熱焊接。 當線路左邊的900米鋼軌更換完成後, 右邊的按照同樣的步驟進行。
“這樣一來, 就實現了施工各個環節的無縫對接, 避免了‘打堆堆’‘你等我、我等你’的現象, 3項施工作業也能井然有序地進行, 大大提高了‘天窗’利用率。
印應全介紹, 以前的“天窗”時間短, 施工作業常常顧此失彼, 致使“天窗”利用率低, 想要完成換軌、應力放散、鋁熱焊接就需申請3個“天窗”點。 每一次“天窗”佔用勢必影響鐵路運輸, 降低路局全年運輸總量, 減少運輸收入。 同時, 對施工單位來說, 既增加了時間、物資成本, 又增加了勞務費用支出和安全風險係數。
“以這次施工為例, 一次完成3項施工作業, 換軌勞務用工費大約3.04萬元;鋼軌鋁熱焊接6處, 成本支出6600元, 共3.7萬元。 如果分3次施工, 勞務用工費增加至4.16萬元, 淨增加1.12萬元。 下次鋼軌焊接要開斷鋼軌進行應力放散後再焊接, 就白白增加2個焊頭, 成本淨增加2200元, 換1公里鋼軌要多開支1.34萬元。 今年, 我段計畫換軌200公里, 按以前的‘天窗’模式,
印應全說, 作為管理者, 不能算糊塗賬, 如今是“大天窗”, 想辦法把換軌、應力放散、焊接揉到一起施工, 節約了大量時間和物資成本, 讓職工把更多的時間放在提高設備品質上, 一年下來的經濟效益遠遠不止兩三百萬元。 (青堯)