某鋼廠的帶鋼中精軋機軋輥軸承採用幹油潤滑,
軋輥下線後方能對軋輥軸承補充油脂,
精軋機組支撐輥線上時間長,
潤滑不能得到充分保證,
同時油脂消耗非常大,
軸承潤滑狀況不良,
在高溫環境的作用下,
軸承經常損壞。
為提高軸承線上使用壽命、確保設備運轉正常、降低設備維護成本, 該鋼廠決定採用油氣潤滑代替幹油潤滑, 對帶鋼生產線進行潤滑。
之前使用幹油潤滑, 需定時進行人工加油, 軸承難以完全密封, 軋輥冷卻水及氧化鐵泥等進入軸承, 危害軸承。 改造後, 油氣潤滑系統的壓縮空氣很大程度上提高了軸承的密封效果, 能防止冷卻水或乳化液侵入軸承座對軸承造成損害, 延長了軋輥線上使用週期。
採用油氣潤滑系統後, 軋機軸承壽命至少可提高30%以上, 節省了大量的生產成本, 同時系統的維護量非常小, 大大減輕了工人的勞動強度,
油氣潤滑技術是非常可靠的, 既可確保軸承良好潤滑效果, 大大延長軸承使用壽命, 又能明顯降低設備維護費用和勞動強度, 提高設備運行穩定性, 降低環境污染, 因此非常適用於帶鋼生產線。