5號脫硫系統密度計是差壓式測量方式, 原理為:△p=ρgh, , 密度計採用豎直安裝, 已知高低壓側的高度差, 測得差壓即可求出密度。 一直靠調節前後手動門來調節介質流量和壓力, 從而穩定差壓, 測量密度。 自從2016.5脫硫超低排放改造後, 更換了石膏排出泵, 密度計頻繁出現故障, 無法通過調整前後手動門達到正常測量。
吸收塔底部漿液從石膏排出泵排出, 出口有三路:一路通往石膏旋流器, 進行初級脫水;一路經管道又進入吸收塔自迴圈;最後一路通過密度計測量, ph計測量後進入吸收塔迴圈。 正常工況是開啟第一路和第三路,
日常運行時, 首要保證石膏旋流器進口壓力(運行要求170KPa,泵出口約200KPa), 調整密度計時, 經過多次試驗, 發現調整出口手動門, 開度只有35%, 此時密度計能勉強正常運行。 由於管徑很小, 閥門開度小, 幾個小時就會堵塞, 從而影響後面的ph計測量。 開關閥門後管道又通暢, 如此反復, 經過分析和現場試驗, 適當開啟密度計的旁路門, 出口手動門就不用關的太多, 這時旋流器壓力就達不到170KPa, 影響正常運行, 很是矛盾。
經過分析, 我們認為是密度計前後彎度太多, 流速不穩影響測量, 需加高密度計後直管道, 加強差壓測量的準確度。 2017.5小修期間, 加高密度計出口管道1.5米。
配置密封圈, 調整了開閥時的機械限位, 從而使閥門開啟時閥門只開動了一半, 減小了流量, 這時適當的開了密度計旁路門, 密度計測量正常並且穩定。 閥門回饋調整正常, 這樣依然可以實現密度計管道的自動沖洗, 而且由於半小時自動沖洗一次, 入口氣動門要開關一次, 也降低的閥門堵塞的可能性, 保證了旋流器的壓力。
密度計的最終問題是要保證入口一定範圍的流量和壓力, 將氣動門開度調整, 解決了問題, 也保證了不影響其它設備運行, 達到了很好的效果。
改造前密度計運行曲線:
改造後密度計運行曲線:
改造前密度計運行曲線:
改造後密度計運行曲線: