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兩顆螺絲解決脫硫系統密度計頑疾

5號脫硫系統密度計是差壓式測量方式, 原理為:△p=ρgh, , 密度計採用豎直安裝, 已知高低壓側的高度差, 測得差壓即可求出密度。 一直靠調節前後手動門來調節介質流量和壓力, 從而穩定差壓, 測量密度。 自從2016.5脫硫超低排放改造後, 更換了石膏排出泵, 密度計頻繁出現故障, 無法通過調整前後手動門達到正常測量。

吸收塔底部漿液從石膏排出泵排出, 出口有三路:一路通往石膏旋流器, 進行初級脫水;一路經管道又進入吸收塔自迴圈;最後一路通過密度計測量, ph計測量後進入吸收塔迴圈。 正常工況是開啟第一路和第三路,

關閉自迴圈, 只有旋流器檢修時停運才開啟第二路走自迴圈。

日常運行時, 首要保證石膏旋流器進口壓力(運行要求170KPa,泵出口約200KPa), 調整密度計時, 經過多次試驗, 發現調整出口手動門, 開度只有35%, 此時密度計能勉強正常運行。 由於管徑很小, 閥門開度小, 幾個小時就會堵塞, 從而影響後面的ph計測量。 開關閥門後管道又通暢, 如此反復, 經過分析和現場試驗, 適當開啟密度計的旁路門, 出口手動門就不用關的太多, 這時旋流器壓力就達不到170KPa, 影響正常運行, 很是矛盾。

經過分析, 我們認為是密度計前後彎度太多, 流速不穩影響測量, 需加高密度計後直管道, 加強差壓測量的準確度。 2017.5小修期間, 加高密度計出口管道1.5米。

機組啟動後, 前幾天旋流器未投, 石膏排出泵出口開啟的是自迴圈和密度計測量兩路, 密度計前後閥門全開, 密度計測量非常準確, 從1000漸漸升至1060。 5月11日旋流器投運後, 密度計測量變成直線1000, 現場檢查依然是老問題。 由於旋流器啟動前密度測量正常, 我們就分析是開啟旋流器前後, 密度計這一路分到的流量和壓力不能滿足測量要求導致測量不准, 如果減小這一路的流量可能就能正常測量。 由於密度計入口手動門緊挨著密度計, 調整開度反而擾亂的水流產生旋渦, 無法測量。 由於管道襯膠, 不能隨意更改, 手動門位置暫時不能動。 於是我們準備將入口手動門和氣動門位置更換一下(氣動門遠離密度計), 可是這樣就不能實現管道自動沖洗了。
熱控人員趙亞磊和宋豔粉一步一步打開思維, 能不能通過調整氣動門氣缸活塞的動作行程調整閥門開度, 從而控制流量在合理範圍內?想到就去試驗驗證:我們打開氣動門的氣缸, 將氣缸兩端部機械限位螺絲拆除, 更換長一點的螺絲(如下圖:),

配置密封圈, 調整了開閥時的機械限位, 從而使閥門開啟時閥門只開動了一半, 減小了流量, 這時適當的開了密度計旁路門, 密度計測量正常並且穩定。 閥門回饋調整正常, 這樣依然可以實現密度計管道的自動沖洗, 而且由於半小時自動沖洗一次, 入口氣動門要開關一次, 也降低的閥門堵塞的可能性, 保證了旋流器的壓力。

密度計的最終問題是要保證入口一定範圍的流量和壓力, 將氣動門開度調整, 解決了問題, 也保證了不影響其它設備運行, 達到了很好的效果。

改造前密度計運行曲線:

改造後密度計運行曲線:

改造前密度計運行曲線:

改造後密度計運行曲線:

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