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汽輪機主汽門、調節汽門典型秘笈匯總

一、西屋機組高中壓調門閥杆脫落

某電廠反映, 在機組運行時高調門閥杆脫落, 對機組安全運行造成影響。

事後分析發現, 閥杆與連接杆(聯接器)未按圖紙要求安裝, 高調門調節過程中抖動造成閥杆與連接杆間的定位銷斷裂, 閥杆脫落(定位銷本身只起螺紋定位作用)。

為避免類似事件再次發生, 兩種處理方式如下:

一:保持原結構, 按如下要求檢查複裝;(以191.34.20調節汽閥為例, 其餘機型高中壓調閥類似)

裝配要求:

塗藍保證閥杆與連接杆間的A面接觸面積大於80%, 並以675N•M力矩將閥杆旋入連接杆, 然後鑽鉸銷孔裝配定位銷。

由於部分閥門在廠內裝配時, 未能嚴格按照圖紙技術要求進行裝配、打銷孔, 以至於現場在按圖紙要求裝配閥杆與聯接器後, 銷孔出現錯位。 由於閥杆鑽銷孔部位直徑較細, 無法重新鑽鉸, 碰到這種情況, 現場可採用如下措施:

1、在閥杆與聯接器(連接杆)間加墊片:

在閥杆頂部加薄鋼墊片(如上圖A面位置)。 先將聯接器與閥杆兩者的銷孔對準, 架上表, 再按照圖紙要求力矩擰緊後, 查看表的讀數, 計算出應加的墊片厚度。 放入墊片, 塗抹紅丹粉, 研磨至至少80%接觸面積。 反復幾次後, 達到圖紙要求。

2、在閥杆頭部鑽2個沉孔, 用沉頭螺釘代替定位銷。

可選用與定位銷同等直徑的沉 頭螺釘, 在閥杆按圖紙要求裝配到位後, 鑽鉸如上圖中的沉孔(連接杆鑽孔並攻螺紋), 2個沉孔之間間隔90°。 沉頭螺釘裝好後, 端部須沖鉚固定, 防止松脫。

二:更改閥杆與活塞杆連接方式;

閥杆與活塞杆採用法蘭連接結構, 通過螺栓將上下法蘭拉緊, 從而使閥杆與活塞杆連接。

上圖為改造後簡單示意圖, 高調門與中調門類似。

二、調門閥碟緊定螺釘脫落

部分30萬機組(如A153,C153等1側主汽門含有3個高調門的機組), 電廠在檢修過程中發現, 高調門閥碟上的騎縫螺釘脫落, 導致閥碟及閥座密封面損傷。

分析處理:A156.34.20-1(1)調節汽閥中緊定螺釘M8×12。 廠內安裝時, 在擰緊螺釘後端部間隔90°沖鉚壓住螺釘。 為保證該處螺釘長期運行不脫落, 建議現場將該螺釘點焊固定, 如該處螺釘已經脫落的, 則在閥碟與襯套接縫處點焊固定。

造成閥碟及閥座密封面損傷, 可對閥碟受損處進行車削, 同時對受損閥座密封面進行研磨修復。

三、閥座鬆動

某電廠60萬機組檢修發現, #2號機兩側再熱主汽門閥座不同程度浮起, 周向4個定位銷松脫。

2:某電廠60萬機組停機時,高調門維持6%開度無法關閉。

緊急停機檢修發現閥座浮起。應電網要求運行,應急將閥座歸位,閥座點焊固定。

以上兩案例屬於同類問題,可能原因分析:

a:閥殼為鑄件,應擱置6個月應力釋放後精加工。有時殘餘應力在運行時釋放,閥碟及汽流衝擊,導致定位銷鬆動,閥座與閥殼出現間隙;

b:閥殼與閥座過贏量不足;

c:機組啟動時預熱不夠,閥座與閥殼膨脹量不同步,多次冷熱衝擊導致閥座鬆動。

處理方案:車削閥殼內徑,重新照配閥座,適當加大過贏量。

2:某電廠60萬機組停機時,高調門維持6%開度無法關閉。

緊急停機檢修發現閥座浮起。應電網要求運行,應急將閥座歸位,閥座點焊固定。

以上兩案例屬於同類問題,可能原因分析:

a:閥殼為鑄件,應擱置6個月應力釋放後精加工。有時殘餘應力在運行時釋放,閥碟及汽流衝擊,導致定位銷鬆動,閥座與閥殼出現間隙;

b:閥殼與閥座過贏量不足;

c:機組啟動時預熱不夠,閥座與閥殼膨脹量不同步,多次冷熱衝擊導致閥座鬆動。

處理方案:車削閥殼內徑,重新照配閥座,適當加大過贏量。

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