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我與麻花鑽的故事

有一外協活,外徑40孔徑28長70,是鋼爐的熱風嘴用料。材料30CrMnSi直徑41的棒料。是下毛坯料,後序人家自己幹,精度要求IT13級。對方也是國營大廠,數量一萬來件,一個月內完成。

這麼簡單的活竟也外協,

不可思議。車間領導見人家一開口加工費就給了個高價位,又是老鄰居,自己的六軸自動車又閑著,就把合同簽了。

按說用六軸車幹這活,那就是撿錢一樣。兩分鐘一件,一台機床兩班倒,20來天松松的就可玩成。沒想到一開始就不順,原想不用再買刀具,原來幹軍品剩下的幾十把麻花鑽足夠用,沒想到不到一個星期,幾十把麻花鑽全部燒光,也只幹了不到三百件,賠錢是肯定的了,

更要命的是,人家天天還有一輛小汽車等在車間門口催貨。

到現在車間領導終於明白重金之下沒有好幹的活,這批材料有什麼問題,不是軍品,沒人管。要不然這“麼好幹的活”人家也不會發出外協。

一看不行,點名要我攻關,幹活的師傅是一塊幹了二十多年的老工友了,這活要是別人幹成了,那場面是會很尷尬的。但真要是幹不出來,車間按合同賠錢,那是公家的,

咱不心痛。這要是傳出去,萬人大廠的技加工人就是這水準,丟人現眼先不說,就是下崗了出外打工都要比人矮三分。

活是一定得幹出來,但得想個兩全其美的辦法。先解決人的關係問題,我說那麻花鑽是廠工具分廠製造的,品質不過關,得用外購的,給我買兩把OBS的。這樣就把前幾天沒幹出活來的原因歸到工具品質上了。

前幾天幹活時我也認真觀察過,鑽頭尖一挨到材料,

切屑就變成紅色,鑽頭尖部已被燒傷,但在高壓冷卻油的沖刷下,煙霧被沖淡了。鑽頭在繼續切削時,燒傷部位慢慢擴大,由於鑽頭頭部已進入材料,只到全部燒毀而冒大煙時,才急忙退鑽,鑽頭已被燒壞近50mm而報廢了。

麻花鑽的中間頂角是一橫刃,此處對的是被加工材料的中心,切削速度為零,也是切削阻力最大的地方,一般在修磨鑽頭的時候,人們往往不太注意對這裡的修磨。

只有在用人力進鑽時感到吃力了,才修磨一下。而自動車是全自動進刀的,又是28mm的大鑽頭,完全可以硬擠進去。從理論上講,麻花鑽的橫刃,小於1mm也不需再修磨。所以在這個不引人注意的小問題上卡了殼。

我把橫刃磨到1mm試時,一接觸的材料,鑽頭尖就打了。後來用一把硬質合金扁鑽,先打中心孔,解決了打尖的問題。鑽頭不燒了,接著又出現了一個怪問題,幹了沒幾件活,

鑽頭突然高頻率顫叫,而且還孔小。28mm的鑽頭竟幹不出28mm的孔,到現在也沒把這個問題想通。但解決的辦法卻想出來了,鑽頭角度磨大到130°,主要的思路是,縮短切削刃的長度,降低主切削力,問題也就解決了。

由於零件形狀簡單,利用六軸自動車,六工位縱橫刀架的特點,一次送出兩件活的料,到3工位時加工好一件活切掉,6工位時加工好另一件活切掉,平均一分鐘一件,幹完活時,兩把鑽頭才用了不到一半。

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