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多工位管端成形機控制器的設計

多工位管端成形機是對管件的管端進行切削、倒角、旋溝加工的機電一體化設備。 根據多工位元管端成形機加工精度高的工藝特點, 結合光柵尺和伺服電機, 本系統使用了PLC內部高速計數器和脈衝輸出單元, 實現了成形機的運動控制。 該系統具有一定的適用性。

隨著社會經濟的迅速發展, 生活水準的不斷提高, 人們對家用空調、汽車的需求量越來越大。 因而, 每年需要的冷凝管的數量、規格都在迅速地增加, 這就要求多工位管端成形機能夠滿足不同類型、不同規格的管端加工的需要。 多工位管端成形機是對這些冷凝管的端頭進行切削、倒角、旋溝加工的機電一體化設備。

多工位管端成形機帶有6個成形的模具, 這6個模具一字排開, 其中兩個模具由伺服電機驅動分別對管端進行倒角和旋溝加工。 該系統由輔助系統、液壓系統、伺服系統和主控制器等四個部分組成。 輔助系統包括冷卻風機、冷凝水泵、安全擋板等部件。 液壓系統包括油泵、比例液壓閥、雙向液壓閥和油缸。

伺服系統包括伺服電機和絲杆。 主控制器包括小型PLC主控制器及拓展的I/O模組。 有別與以傳統使用的常規繼電器控制系統, PLC的運用大大簡化了電氣線路, 工作靈敏、可靠、柔性好。 該系統具有平面切削及倒角動作平穩、震盪小、旋溝動作速度快、端面加工精確等優點。

多工位管端成形機的操作過程

多工位管端成形機的操作方式是半自動操作。 首先, 放下管件活動擋板, 對管件進行定位。 然後, 加緊管件。 由液壓驅動加緊油缸作加緊動作, 由時間控制電磁閥一端電磁鐵帶電作加緊動作, 時間長短可設定, 精度0.1秒, 加緊動作到位後電磁鐵斷電, 由單向閥保持油缸壓力。

其次, 依次加工、換模。 具體過程如下:1號模具以最快85 mm/s速前進, 在模具距離端頭1cm處以0.2mm/s速前進, PLC內部高速計數器(HSC)高設定值到達, 模具停止, 並計時器延時3秒。 延時到達, 模具以85mm/s速後退, 到模具距離端頭3cm處停止, 然後起動伺服電機。 伺服電機驅動絲杆旋轉使得模具做Y向移動, 更換成2號模具。

然後2號模具快進、慢進、延時、快退、停止、換模。

依次運行6道工序。 其中, 5號模具加工時, 慢速前進的同時, 起動模具的旋轉加工電機, 對管件端頭進行平面倒角。 延時3秒到達, 倒角完成。 6號模具完成類似的工序, 進行旋溝加工。 最後, 模具移動回到1號模具位置, 再退回到其初始位置, 退夾, 取管。

其工作過程如圖1所示。

控制器的設計與實現

由上一節可以知道, 多工位管端成形機控制系統主要有兩個動作:Y向模具的進退;X向模具更換。 Y向模具的進退是由比例流量閥、光柵尺和PLC來實現。 三者配合使Y向模具先快進後慢進、停止加工、然後快速後退, 從而保證了管件端頭的加工精度。

比例流量閥根據輸入電信號提供有壓力補償的流量控制。 比例閥與放大器配合工作,

放大器通過對電磁鐵提供轉換電流, 使得比例閥的調整量與放大器的輸入電壓信號成比例。 供給放大器的輸入信號由PLC控制單元提供。

光柵尺依據相對運動的原理來產生光信號, 光信號經過光電器件的轉換處理後, 用來監測和控制機械裝置的位移。 光柵尺的定尺安裝在固定結合面上, 動尺通過支架與運動部件連接。 輸出信號有兩種:TTL波和正弦波。 本系統採用的輸出信號是TTL波, 輸出電壓的幅值為0.3~3.5VDC。 信號經放大後(幅值為2.0~23.5VDC)輸入到PLC的高速計數模組(HSC)。

該光柵尺是西班牙FAGOR公司的產品, 動尺和定尺每相對移動20 μm就產生一個週期的脈衝。

Rockwell公司的Micrologix1100 PLC內部HSC可接受頻率高達20kHz的輸入脈衝信號, 滿足模具Y向進給速率和精度要求。 高速計數器累積計數到高預置值時,

將根據使用者設置的HSC參數立即觸發相應輸出設備動作。 HSC參數為:輸出遮罩、高輸出類型、高預置值、低輸出類型、低預置值。 HSL指令可載入這些參數以更新高速計數器的硬體。

X向模具更換的一個關鍵環節是伺服電機升降速控制。 為了達到高速精確定位, 伺服電機的運動一般應包括:啟動、加速、勻速運行、減速和停止五個階段。 伺服電機是一種輸出與輸入數位脈衝對應的增量驅動元件, 步距角和轉速僅與脈衝頻率有關。

本系統就是使用PLC的脈衝輸出單元來控制伺服電機的起轉停。 Micrologix1100的控制器支援兩個高速輸出點。 這些輸出點既能用作標準輸出(非高速輸出), 又能分別組態為PTO或PWM輸出[4]。

本系統採用PTO輸出。 PTO功能允許從控制器直接控制運動曲線或脈衝分佈曲線,脈衝分佈曲線有三個主要部分:脈衝總數、加速/減速時間和勻速運動時間[4]。通過設置PTO的OF(輸出頻率)、TOP(輸出脈衝總數)、ADP(加速/減速脈衝數)等參數來控制脈衝輸出的變化,從而控制伺服電機的運行狀態。通過把模具間的距離的轉化為PTO脈衝數的策略控制伺服電機驅動絲杆旋轉,使得絲杆上的模具X向移動,從而實現換模。

PTO與伺服電機轉速的關係如圖2。

其他細節

本系統的控制軟體中還有兩個主要環節:一是正確使用高速計數器指令。在真正執行HSC指令之前先設定HSC參數,然後用HSL指令載入參數,更新HSC硬體;二是PTO脈衝總數和加速/減速時間是不固定的。

因為各個模具之間的距離不同,需要移動的長度也不同,所以要產生不同的脈衝串。所以在使用PTO指令之前要對其中的參數進行賦值。

在程式設計時還考慮到要滿足幾個關鍵的條件:啟動條件——多工位管端成形機開始操作的前提是冷卻風機和液壓油泵等都啟動、安全擋板放好;互鎖條件——要保證多工位管端成形機運行的可靠性。

控制器的軟體設計

控制系統的軟體設計從本系統的工藝流程可以看出,加工過程是嚴格依照工序進行的,不能有絲毫的差錯。軟體設計時不但要考慮到各工序的順序動作,而且要考慮到各工序之間的相互制約關係,同時還要考慮用軟體控制液壓系統的速度變換回路、換向回路、制動回路和定位回路,以確保加工過程準確無誤。

圖3示出了系統的主程序框圖。由於加工動作重複出現,程式量大,所以編制特定功能的副程式,通過調用這些副程式,就能實現縮短程式掃描時間、提高程式執行速度的目的。

4 結語

在多工位管端成形機自動控制系統的研製中,採用了技術先進,可靠性相當高的PLC,改變了傳統的工作方式,大大提高了勞動生產率和產品品質。運用了羅克韋爾公司的Micrologix1100 PLC中強大的高速計數器指令和脈衝串輸出指令,對伺服電機進行精確控制,基本實現了多工位管端成形機加工精度高、可靠性良好的目標。

(摘編自《電氣技術》,原文標題為“多工位管端成形機控制器的設計”,作者為楊宏宇、胡仁傑。)

PTO功能允許從控制器直接控制運動曲線或脈衝分佈曲線,脈衝分佈曲線有三個主要部分:脈衝總數、加速/減速時間和勻速運動時間[4]。通過設置PTO的OF(輸出頻率)、TOP(輸出脈衝總數)、ADP(加速/減速脈衝數)等參數來控制脈衝輸出的變化,從而控制伺服電機的運行狀態。通過把模具間的距離的轉化為PTO脈衝數的策略控制伺服電機驅動絲杆旋轉,使得絲杆上的模具X向移動,從而實現換模。

PTO與伺服電機轉速的關係如圖2。

其他細節

本系統的控制軟體中還有兩個主要環節:一是正確使用高速計數器指令。在真正執行HSC指令之前先設定HSC參數,然後用HSL指令載入參數,更新HSC硬體;二是PTO脈衝總數和加速/減速時間是不固定的。

因為各個模具之間的距離不同,需要移動的長度也不同,所以要產生不同的脈衝串。所以在使用PTO指令之前要對其中的參數進行賦值。

在程式設計時還考慮到要滿足幾個關鍵的條件:啟動條件——多工位管端成形機開始操作的前提是冷卻風機和液壓油泵等都啟動、安全擋板放好;互鎖條件——要保證多工位管端成形機運行的可靠性。

控制器的軟體設計

控制系統的軟體設計從本系統的工藝流程可以看出,加工過程是嚴格依照工序進行的,不能有絲毫的差錯。軟體設計時不但要考慮到各工序的順序動作,而且要考慮到各工序之間的相互制約關係,同時還要考慮用軟體控制液壓系統的速度變換回路、換向回路、制動回路和定位回路,以確保加工過程準確無誤。

圖3示出了系統的主程序框圖。由於加工動作重複出現,程式量大,所以編制特定功能的副程式,通過調用這些副程式,就能實現縮短程式掃描時間、提高程式執行速度的目的。

4 結語

在多工位管端成形機自動控制系統的研製中,採用了技術先進,可靠性相當高的PLC,改變了傳統的工作方式,大大提高了勞動生產率和產品品質。運用了羅克韋爾公司的Micrologix1100 PLC中強大的高速計數器指令和脈衝串輸出指令,對伺服電機進行精確控制,基本實現了多工位管端成形機加工精度高、可靠性良好的目標。

(摘編自《電氣技術》,原文標題為“多工位管端成形機控制器的設計”,作者為楊宏宇、胡仁傑。)

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