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汽輪機切缸實踐秘笈

某汽輪機集團生產的第一批150MW、330MW汽輪機無論在機組性能還是金屬材質方面都有不少的問題, 加之, 機組運行年限較長, 閥門內漏較多, 嚴密性較差, 增加了機組進冷水冷汽的幾率, 在抗干擾性方面較差, 容易造成汽輪機大軸彎曲事故。 在實際生產中, 曾出現個別機組主汽門、調門嚴密性試驗均不合格, 但機組還需暫時啟動並網運行一段時間的情況, 此種情況, 機組啟動面臨一個很矛盾的問題:在中壓缸啟動後, 鍋爐點火升壓後, 由於主汽門、調門嚴密性試驗均不合格, 在旁路系統投入後, 非常容易發生汽輪機進入低溫的水汽,

造成缸溫下降, 因此, 從這方面考慮的話, 應該儘量降低汽輪機缸溫, 來降低汽缸進冷水冷汽帶來的不利影響;但是, 機組中壓缸啟動除了檢查機組運行狀況是否良好外, 有一個重要的目的就是儘量提高缸溫, 增大汽缸的膨脹量, 進而達到快速啟動, 節省燃油的目的。

經過慎重考慮, 我們選擇了中壓缸啟動後進行切汽源、切缸操作(進行過六次類似非常規啟動)。 下面將切汽源、汽缸的步驟、危險點、及在實際操作中出現的一些問題與大家分享一下。

一、切缸步驟

首先, 中壓缸啟動定速3000r/min, 暖機結束後, 鍋爐點火, 通過一級旁路與過熱器對空排汽門, 將主汽溫度提至預計沖轉溫度(與高壓缸調節級缸溫匹配)。

其次, 進行汽源切換工作, 即:將一級旁路開啟, 同時解列臨機冷再汽源, 完成汽輪機汽源切換操作。

再次, 進行調門運行方式調整, 即將高壓調門由“維修開關”投入狀態逐一釋放為自動狀態。

最後, 開啟高排逆止門, 全面檢查系統正常後, 準備並網帶負荷。

二、操作中的危險點及預控措施

在經過多次實踐後, 對整個操作過程存在的危險點和防範措施總結如下:

1、再熱汽溫過熱度不滿足要求。 中壓缸啟動定速3000r/min後, 由於暖機時間較長, 缸溫一般可以達到270℃左右, 此時, 中壓導管溫度基本穩定在280℃左右, 蒸汽過熱度滿足80-100℃, 但在鍋爐啟動風機後, 由於爐膛通風量增大, 再熱器對流換熱增強, 散熱損失增大, 直接導致再熱器出口蒸汽溫度大幅下降,

蒸汽過熱度迅速下降, 甚至蒸汽過熱度低於80℃, 給汽輪機安全運行造成巨大威脅。 針對此種情況, 要求鍋爐增加風量時, 必須緩慢操作, 在滿足燃燒需求的前提下, 儘量減少爐膛通風量, 減少散熱損失, 降低對再熱蒸汽的影響, 同時汽機監盤人員加強對汽輪機軸承、瓦振、中主門前蒸汽溫度的監視, 及時調整二級旁路調節閥開度, 適當降低中主前壓力, 維持再熱蒸汽有足夠過熱度, 但當過熱度低於80℃時, 必須無條件進行汽輪機打閘, 防止出現大軸彎曲事故。

2、汽源切換時, 再熱器壓力突變, 造成中壓調門全開, 機組超速。 汽輪機在3000r/min下進行切換汽源, 高壓調門全部處於“維修開關”投入位置, 緊靠中壓調門調整汽輪機轉速,

若操作不當, 造成再熱器壓力下降過多, 將會造成中壓調門突然全開, 若此時操作人員再慌亂中盲目提高再熱器壓力, 此時必將造成汽輪機超速事故;若再熱器壓力一直維持過高, 將造成中壓調門迅速關小, 甚至接近全關, 此時將造成中導溫度的迅速下降, 進而影響到缸溫, 因此, 必須要保持就地操作人員與監盤人員的完美配合, 維持再熱器壓力穩定, 方能保證汽源切換的成功進行。

3、高壓調門由“維修開關”投入狀態逐一釋放時, 蒸汽帶水, 造成調節級溫度大幅突降。 由於主蒸汽管道疏水並非安裝在緊靠高壓主汽門前的位置, 兩者之間有一定的距離, 加上高壓主汽門與高壓調門之間可能存在積水(尤其進行過熱器水壓試驗後更容易積水),

高壓導管溫度較低等因素影響, 一旦將某一個高壓調門解除“維修開關”後, 高壓調門會自動開至8%-10%之間, 中壓調門自動回關, 機組維持轉速3000r/min, 由於高壓調門的突然開啟, 將會使上述管道中積存的水或溫度低的蒸汽, 或者蒸汽經高壓導管冷卻後, 大量進入高壓缸調節級, 造成調節級溫度大幅下降, 有時甚至造成軸振波動範圍增大。 因此, 為防止出現類似異常情況, 通常採取兩方面措施:首先, 保證主汽疏水全開, 儘量提高主汽過熱度, 同時, 保證高壓閥殼、高壓導管疏水門全部開啟、保證調節級疏水門全部開啟, 溫度測點準確無誤;其次, 在即將釋放某一個高壓調門之前, 可以手動開啟該高壓調門2%左右的開度, 待對應的高導溫度上升至穩定數值後,再將該高壓調門解除“維修開關”位置,待調節級溫度穩定後,再使用類似方法將其餘三個高壓調門逐一釋放即可。

三、操作過程中出現過的異常匯總

實際操作中,也出現過一些小的異常,現將部分異常展示出來,以防後續再出現類似問題:

1、切換機組汽源時再熱器壓力控制不當,造成中壓調門全開。

如圖一示:機組定速3000r/min切換冷再汽源時,就地人員與監盤人員配合不默契造成再熱器壓力由0.8Mpa降至0.19Mpa,造成中壓調門開啟至100%,轉速有小幅下降至2985r/min。

圖一

2、切缸過程中操作速度過快,造成轉速小幅上升。

如圖二示:將#1高壓調門解除“維修開關”位置後,該高壓調門自動開至10%,開度偏大,造成機組轉速有小幅上升至3050r/min。

圖二

四、總結

切缸作為一種機組啟動手段有其優點:節省啟動時間、能達到經濟安全啟動目的,但也有致命的缺點:就是對操作人員的要求很高,一旦操作失誤或者配合不當,很容易造成汽輪機超速或者汽缸進冷水冷汽,造成大軸彎曲或者動靜摩擦事故,所以在機組狀況允許的情況下,儘量不要採用該方法,應以安全啟動為主。所以,對該型號機組,更應加強設備治理,尤其是閥門內漏方面的治理,必須不遺餘力的進行徹底治理。

待對應的高導溫度上升至穩定數值後,再將該高壓調門解除“維修開關”位置,待調節級溫度穩定後,再使用類似方法將其餘三個高壓調門逐一釋放即可。

三、操作過程中出現過的異常匯總

實際操作中,也出現過一些小的異常,現將部分異常展示出來,以防後續再出現類似問題:

1、切換機組汽源時再熱器壓力控制不當,造成中壓調門全開。

如圖一示:機組定速3000r/min切換冷再汽源時,就地人員與監盤人員配合不默契造成再熱器壓力由0.8Mpa降至0.19Mpa,造成中壓調門開啟至100%,轉速有小幅下降至2985r/min。

圖一

2、切缸過程中操作速度過快,造成轉速小幅上升。

如圖二示:將#1高壓調門解除“維修開關”位置後,該高壓調門自動開至10%,開度偏大,造成機組轉速有小幅上升至3050r/min。

圖二

四、總結

切缸作為一種機組啟動手段有其優點:節省啟動時間、能達到經濟安全啟動目的,但也有致命的缺點:就是對操作人員的要求很高,一旦操作失誤或者配合不當,很容易造成汽輪機超速或者汽缸進冷水冷汽,造成大軸彎曲或者動靜摩擦事故,所以在機組狀況允許的情況下,儘量不要採用該方法,應以安全啟動為主。所以,對該型號機組,更應加強設備治理,尤其是閥門內漏方面的治理,必須不遺餘力的進行徹底治理。

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