一、設備概述
本套空分機組由三機一組構成, 機組結構與測點佈置情況見圖1.1, 通過遠端監測的方式分析汽輪機運行狀態, 汽輪機長週期運行振動幅值低於35μm, 振動趨勢波動頻繁, 汽輪機的各軸承瓦溫、油溫正常, 趨勢平穩;其它工藝過程量控制較穩定。
圖1 總貌圖
二、設備異常分析
汽輪機振動趨勢不穩定, 長週期存在一定幅度的波動, 每次振動波動持續約1h, 波動幅度有15μm, 異常特徵頻率為工頻, 工頻相位同時波動變化, 其它倍頻能量較小且穩定;汽輪機振動波動時軸心軌跡渦動範圍明顯變大, 且存在反進動的運動形式。
圖2 汽輪機長週期通頻趨勢
圖3 汽輪機振動波動細化圖
圖4 汽輪機振動1X趨勢
圖5汽輪機1X相位趨勢
圖6 汽輪機振動2X趨勢
圖7 汽輪機振動0.5X趨勢
圖8 汽輪機振動平穩時軸心軌跡
圖9 汽輪機振動波動高點時軸心軌跡
三、分析結論與建議
綜合以上分析,汽輪機振動異常的原因是汽輪機軸端發生一定程度的摩擦,經長週期觀察運行,振動雖存在波動,但趨勢沒有上漲的趨勢,動靜碰摩的程度不是很嚴重,機組可維持運行,有機會停機檢修時,重點檢查汽輪機前後軸承和汽封。
四、結論驗證
現場於2017.5停機拆檢,發現汽輪機前後軸承有一定程度的積碳,由此找到了汽輪機摩擦的根本原因。現場對軸承進行了徹底清理,機組回裝後再次開啟,汽輪機運行平穩,波動消除,見圖10:
圖10 汽輪機檢修後振動趨勢
圖8 汽輪機振動平穩時軸心軌跡
圖9 汽輪機振動波動高點時軸心軌跡
三、分析結論與建議
綜合以上分析,汽輪機振動異常的原因是汽輪機軸端發生一定程度的摩擦,經長週期觀察運行,振動雖存在波動,但趨勢沒有上漲的趨勢,動靜碰摩的程度不是很嚴重,機組可維持運行,有機會停機檢修時,重點檢查汽輪機前後軸承和汽封。
四、結論驗證
現場於2017.5停機拆檢,發現汽輪機前後軸承有一定程度的積碳,由此找到了汽輪機摩擦的根本原因。現場對軸承進行了徹底清理,機組回裝後再次開啟,汽輪機運行平穩,波動消除,見圖10:
圖10 汽輪機檢修後振動趨勢